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煤棒作为气化用煤经济分析

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12 小氮肥第40卷第6期2012年6月 煤棒作为气化用煤经济分析 李战学韩喜民孟令兵翟玉鹏 (山西阳煤丰喜<肥业>集团有限责任公司 山西运城044100) 0前言 目前,山西阳煤丰喜(肥业)集团有限责任公 司(以下简称丰喜公司)生产能力已达到800 kt/a 氨醇和1 100 kt/a尿素,共有27台 2 800 mm 或 2 650 mm固定层造气炉,原料煤为阳泉块煤 和粒度煤。进厂原料块煤中含10%(质量分数) 左右的末煤,每月产生的末煤量为1O kt左右。 改造前,产生的末煤主要用于锅炉和三废炉 掺烧,因无烟煤价格较高,掺烧不仅成本高,而且 造成末煤利用率较低。为了提高末煤利用率、降 低生产成本,丰喜公司新建了1套150 kt/a煤棒 生产装置,将末煤制成煤棒,用于固定层造气炉生 产原料气,锅炉和三废炉使用低价烟煤作燃料。 1 煤棒生产工艺流程及工艺要点 1.1工艺流程 煤由铲车送入原煤仓内,经往复式给料机下 料后,由输送带送到振动筛进行筛分,筛选出的大 颗粒送造气炉制气,筛分出的末煤则由输送带送 入笼式破碎机进行破碎,破碎到一定规格(其中 粒度>3 rnm颗粒质量分数≤5%,下同)后由刮 板机送至双轴搅拌机A与腐植酸反应釜来的腐 植酸钠溶液按一定比例搅拌后送人双轴搅拌机B 中进行二次搅拌。原料搅拌均匀后,由输送带送 到沤制池内进行48 h以上沤制,完成沤制的原料 由输送带输送至煤棒机中进行挤压成型。制成的 湿煤棒在烘干炉内进行烘干,烘干后(煤棒中水 质量分数≤7.0%)被储存于干煤棚,供造气系统 使用。 煤棒制备工艺流程见图1。 1.2工艺要点 (1)末煤粉碎采用了笼式破碎机,使经过破 碎后的原料粒度>3 mlTl的量控制在≤5%,确保 图1煤棒制备工艺流程 了黏结剂浸润原料的比表面积,提高煤棒的冷、热 强度。 (2)采用二级搅拌,使半熟料液固混合均匀。 在沤制时间>48 h情况下,使黏结剂能够充分浸 透原料,极大地提高了煤棒强度。 (3)改进了工艺配方,由黏结剂中的钠离子 激活了原料煤,提高了煤的化学活性,有利于气化 反应。 2主要设备 (1)主要运转设备见表1。 表1主要运转设备 项 目 参数 往复式给料机 K1型(800 mill×1 000 mm),100 In /h,3台 往复式给料机 K1型(600 mm×1 600 mil1),100 m /h,2台 振动筛 YFZDI224,20~30 t/h,1台 笼式破碎机 YFLPJI200,20~30 t/h,2台 刮板机 YFMC32,25~40 t/h,2台 电动葫芦 2 t,2台 双轴搅拌机 YFSHJ1000,25~30 t/h, (A+B) 3台(A 2台,B 1台) 煤棒机 YFMBJ52,8~12 t/h,4台 腐植酸反应釜 YFNT10, 2 500 mm,H=2 500 mm,4台 鼓风机 9-26,10D,2台 电磁除铁器 ICDD-6和ICDD一8,2台 烘干炉内件 2台 (2)静止设备。共建有10个沤制池(深4.5 nl, 长8.0 m,宽6.0 m);场地干煤棚1个,配电系统 1套,烘干炉及热风炉各2套及其他辅助设施。 小氮肥第40卷第6期2012年6月 }区制池工艺计算依据:每天需生产500 t煤 棒,每个沤制池的有效容积为216 m 。按实际混 合后半熟料的堆积密度0.6 t/m 计算,则每个库 存量为129.6 t,共设计10个池,其中1个为生产 池,其余9个为沤制池,沤制时间为129.6×9÷ 500=2.3(d),混合后的熟料沤制时间>48 h,符 合连续生产的工艺要求。 3原料和成品质量要求 (1)白粉煤(无烟煤)质量指标(成分为质 量分数,下同):水分<6%,挥发分5%~8%,灰 分<20%,硫分<0.8%,固定炭≥73%;灰熔点 ≥1 230 cC。 (2)褐煤及片碱质量指标:腐植酸≥45%,粒 径≤3 mm:NaOHI>96%。 (3)湿煤棒质量指标:水分12%~13%,粒径 18~22 ITIITI,长度15~50 mm。 (4)干煤棒质量指标:水分<5%,粒径 18~22 mm,长度15~50 mm。 4项目投资 150 kt/a煤棒生产装置及配套设施总投资约 740万元,其中主要设备投资280万元(见表2), 配套设施投资460万元(见表3)。 表2设备投资估算 13 表3配套设施投资 5气化工艺条件调整 煤棒的特性与无烟块煤相比有较大的差异, 因此,必须根据煤棒的特性调整造气炉操作工艺 条件。 5.1入炉蒸汽控制 煤棒进入高温区后破碎率比块煤高,床层阻 力比块煤大,因此极易引起气化剂分布不均匀、气 体中带出物多、结疤和结块情况。如果入炉蒸汽 仍保持烧块煤的压力和流量,则通过炉内蒸汽量 会减少,很容易引起炉温过高而结块。因此,应适 当提高人炉蒸汽压力(蒸汽压力宜控制在0.10~ 0.12 MPa),以克服炉内阻力;加大人炉蒸汽量, 便于气化剂的分布,保持蒸汽分解率,从而提高造 气炉产气量(可根据炉况、出渣情况并参考水煤 气中CO,含量作适当调整)。 5.2上、下行煤气温度的控制 煤棒强度低、热稳性差、水分高。人炉后须维 持足够的干燥层、干馏层厚度,使水分缓慢蒸发以 逐步提高煤棒的强度,避免高炉温下煤棒大量粉 化而使带出物增多。 根据煤棒特性,严格控制上行煤气温度及火 层位置,在工艺上控制低炉面温度,适当提高干燥 层和干馏层的厚度,使煤棒在炉内的停留时问延 长,避免其人炉后因急剧受热而破碎,尽可能保持 原状进入气化层,提高气化层的透气性,降低人炉 吹风气的阻力。上行煤气温度控制在290℃左 右,下行煤气温度控制在310℃左右。 5.3吹风的调整 吹风时问长,如果蒸汽量调整不及时,则造气 炉易发生结焦现象;吹风时间短,则造气炉发气量 14 小氮肥第40卷第6期2012年6月 半水煤气脱硫堵塔因素的探讨 周 军瞿国忠 (江苏华昌化工股份有限公司 江苏张家港215634) 0前言 江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌 2.5 g/m (标态)的半水煤气先进入气柜出口的 清洗塔,经过造气循环水清洗除去部分煤尘后进 入静电除焦器;除去灰尘和焦油后的半水煤气经 过罗茨鼓风机升压至40 kPa左右后送入冷却塔, 与塔顶喷淋的脱硫循环冷却水换热,冷却至35℃ 左右后依次进入一级脱硫塔、二级脱硫塔,与塔顶 喷淋下来的脱硫液逆流接触以脱除半水煤气中的 H S,使出塔气体中的H:S≤100 mg/m (标态); 脱硫后的气体经过清洗塔清洗后送往脱硫系 统、由静电除焦油器作进一步净化,然后送往压 缩机一段进口。 公司)现有3套半水煤气脱硫装置,均采用“纯碱+ 栲胶+888”湿式氧化法脱硫工艺。由于脱硫前半 水煤气中H S(质量分数,下同)比较高,为了确保 半水煤气脱硫效率,3套装置均采用2台脱硫塔串 联流程。装置投运以来,主要问题是脱硫塔阻力上 升较快,一般运行5~8个月后单塔阻力就达到了 10 kPa,脱硫系统阻力达到20 kPa,难以维持正常 运行,只能停车清理、更换填料,不仅影响了产量, 而且耗费大量的人力、物力。为此,对造成脱硫塔 堵塞的原因进行了分析,并针对性地采取改进措 施,以达到脱硫系统长周期稳定运行的目的。 1.1.2脱硫液流程 从脱硫塔底出来的脱硫液进入富液槽,经再 生泵送至氧化再生槽,通过空气氧化作用使脱硫 液中的单质硫形成硫泡沫悬浮在脱硫液表层,停 留30 min左右后,硫泡沫进入硫泡沫过滤槽,用 硫泡沫泵打人板框压滤机压滤,滤液回富液槽;压 1 工艺流程与设备参数 1.1 工艺流程 1.1.1半水煤气流程 来自半水煤气气柜、H S质量分数为1.0~ 驴驴驴驴驴驴驴 驴驴驴——:2 滤后的硫膏由漏斗进入熔硫釜,通过夹套蒸汽加 热获得成品硫磺;氧化再生槽下层再生后的溶液 驴驴 驴驴 降低。通过实际生产中的不断摸索调整,适当延 长了吹风时间5~6 S,循环时间控制在135 s较为 合适,以减少炉况波动对产气量的影响。延长吹 根据出渣情况判断炉况,并及时采取相应措施。 6经济效益分析 经过1年多运行后,对煤棒制气进行了测算。 风时间后,单炉入煤量和产气量得到明显提高。 此外,煤棒制气宜采用低风压、大风量的操作 方法( 2 650 mm炉的风量一般控制在18 000~ 21 000 m /h),不宜采用强风短吹的操作方法。 5.4造气炉炉况的判断 煤棒制气的单炉产气量均为同类型块煤造气炉产 气量70%,吨氨煤棒消耗约为1.50 t,吨氨块煤消 耗约为1.20 t,块煤均价为1 300元/t(块煤中末 煤质量分数达到10%,减去差价实际块煤煤价为 可以通过观察造气炉出渣的颜色及形状来判 断造气炉的炉况。造气炉如果生产不正常,则产 生的炉渣细灰较多,有少量大块,颜色外白内黑, 1 300 t),末煤均价为900 t,煤棒加工费 100元/t,则吨氨耗煤棒成本为1 450元,吨氨耗 块煤成本为1 560元,采用煤棒制气时吨氨成本 可节约l 10元左右。若100 kt/a合成氨装置气化 用煤全部使用煤棒,每年可增加效益1 600万元。 (收到修改稿日期2012-02—22) 严重时出灰偏斗(偏斗表明造气炉内气体偏流、 有风洞或蒸汽压力不足)。炉渣细灰多,表明炉 温较低;炉渣外白内黑,说明煤棒未完全燃烧。应 

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