《重型机械科技))2002年第2期 装配精度设计中的形位误差问题分析 施学平 (潍坊柴油机厂,山东261O01) 摘 要 本文分析了装配精度设计中形位误差对装配精度的影响,为机械设计人员指出了在装配精度设 计中应考虑形位误差这一重要因素。 关键词 装配精度形位误差设计 1问题的提出及分析 样,在装配过程中所起作用的尺寸已经不只是实 际尺寸,而是实际尺寸和形位误差的综合结果,也 机械产品的质量取决于机械加工精度和装配 就是作用尺寸了。 精度。以往我们在进行装配精度设计时,都把重点 放在尺寸误差以及它们对装配精度的影响上。如 图1所示,齿轮箱的精度。要求箱壁和最左边一个 齿轮之间有问隙5(5… uS max)。 S…一Il…一lz…一I3…一I4… S =I1…一一12…一 3mln—I 4m. 图1 在设计计算时,先做出它的装配尺寸链,如图 2所示,然后按等公差法或等精度法,把S(封装 环)分配给各个组成环 、 。、I (即确定出) 、 。、 的公差和上下偏差),认为只要 、 、 。、 图3 , 都按设计要求加工合格,就可以顺利装配,并能 保证装配精度要求,亦即保证箱壁与最左边齿轮 2问题解决的方法 之问的间隙5在S…uS…之问变化。但是,事实 那么,如何解决以上问题呢?我们认为,在设 上在很多情况下,装配的结果并不能如设计所预 计各齿轮宽度时,也就是在进行装配尺寸链计算 计的那样符合要求,而是实际间隙值比设计问隙 时,除了给出尺寸公差要求外,还应给出端面和孔 值小得多,甚至根本没有间隙,从而导致无法装 轴心线之问的垂直度要求。有关垂直度要求的标 配,为什么呢?笔者认为,这主要是各零件之问除 注(设计)可以采用如下两种方法: 了有尺寸误差外,还存在着各零件的形位误差,如 ‘ 方法1:如图4齿轮的端面与孔轴心线垂直 图3所示,端面和孔轴心线出现了垂直度误差。这 度的标注。 1 1 《重型机械科技 ̄2002年第2期 这种标注,被测要素符合包容原则,即当被测 尺寸为最大实体尺寸时,不允许有垂直度误差;当 被测尺寸偏离最大实体尺寸时,允许有一定的垂 直度误差(称之为尺寸公差补偿给形位误差)。偏 离多少允许补偿多少,最大补偿量为尺寸公差的 数值(即尺寸为最小实体尺寸时,尺寸公差全部补 偿给形位公差)。 另外,如图5齿轮箱内壁与孔轴心线的垂直 度的标注,亦必不可少。 方法2:齿轮的端面与孔轴心线的垂直度的 另一种标注,如图6所示;齿轮箱内壁与孔轴心线 的垂直度的另一种标注,如图7。 图4 量 最大实体尺寸 图5 12 广 f — 最大实体尺寸 最大实体尺寸+垂直度公差 图6 最大实体尺寸 最大实体尺寸+垂直度公差 图7 这种标注,被测要素遵守最大实体原则。即当 被测尺寸为最大实体尺寸时,允许有0.1的垂直 度误差;当被测尺寸偏离最大实体状态时,允许垂 直度得到补偿(比0.1大),补偿的最大值为尺寸 公差值。 以上两种方法标注的基准要素,都遵守最大 实体原则。也就是说当基准偏离最大实体状态时, 垂直度公差还可以得到一定的补偿。 这样设计以后,也就是增加了齿轮和齿轮箱 《重型机械科技))2002年第2期 内壁(配合面)与孑L轴心线的垂直度标注后,并没 有增加检测的难度。如图4、图5、图6、图7同时 分别给出了检验所用的量规。 采用以上两种方法的标注,尺寸链将变成如 图8的这种形式,即增加了四个设计尺寸的形位 公差项目T小T T T 。 斗一 —+ll o.1。 (旦》・B@l I 5、 这里应特别注意,尺寸 为增环,形位误差 丁 为减环。为了说明这一点.我们可以用图9说 明。 图9 3 结论 图8 s…=11 一 2…一 3…一 4… s…一liar 一/Zmi 一1 3 i 一1 4ml 要保证机械设计中装配的精度,除对各零件 相互配合长度及组合体内档尺寸有公差要求外, 还应考虑各零件及组合体的形位误差要求。吊 (上磺弟10贝) /p (2)法兰组焊。 0.707j√ +c二者中较大值。其中: ——壳 体厚度,mm;c——厚度附加量,经查表C一1; (3)短节分两辨与下管板组焊,换热器芯子从 壳体法兰端穿入,库领法兰及垫片,用螺栓把合, 确认把合严密。堵板分两瓣下料,与短节、壳体组 焊。安装打压设施,进行水压试验,P 一0.43 MPa,PT.一1.335MPa,保压30min后,经检查员 壳体与短节问的距离,mm。 I段:28.1=2×5—10mm ^l +c _o.7O7×25×√ +1 —检查确认合格后泄压,拆除各种打压辅助设备。 4结束语 此打压壳在实际打压过程中省时省力;克服 了以往采用打压壳两侧用压环螺栓把合的方法 时,对换热器两端管板、打压两侧法兰平行度要求 1.98mm 所以,取I段 c.一10mm。 Ⅱ段:28.I一2×8—16mm 极严的弊端;成功地实现了对换热器芯子的壳程 水压试验,保证了换热器芯子的制作质量,延长了 √ +c=o.707 X 21.s× 它的使用寿命,节省了设备更新费用。 oG8 F.r1—2.48mm 113(2002年4月1日收稿) 所以,取Ⅱ段 c。一16mm。 责任编辑傅冬梅 打压壳体示意图见图2。 3压力试验 (1)制作打压壳体。 13