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灯泡贯流式水轮发电机组稳定性测试与分析

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}e鞠 醴e V 第27卷第11期 2011年l1月 电网与清洁能源 Power System and Clean Energy V01.27 No.11 NOV.2011 文章编号:1674—3814(2011)11-0088—05 中图分类号:TM312 文献标志码:A 灯泡贯流式水轮发电机组稳定性测试与分析 周斌1,万天虎z,李华2 (1.大唐定边风电厂,陕西定边718600;2.陕西电力科学研究院,陕西西安710054) Stabdlty Testing and Analysis of Bulb Tubula Turbine《ienerating j ZHOU Bin ,WAN Tian—hu ,LI Hua2 (1.Dingbian Windfarm of China Datang Corporation,Dingbian 7 1 8600,Shaanxi Province,China; 2.Shaanxi Electric PoWer Researeh Institute.Xi’an 7 10054,Shaanxi ProvinceChina) .ABSTRACT:The comprehensive performance testing for operating states of bulb tubular turbine generating units of 也比较大,因此,灯泡贯流式机组的水力振动是影 响机组运行稳定性的重要原因。另外由于制造、安 装等原因可能造成机组转动部分重量不平衡,离心 力不平衡以及协联关系不匹配都是引起机组运行 不稳定的常见原因。通过测试,可全面分析出机组 certain power station is canied out,evaluation is conducted according to the relevant technology standards,vibration areas of the units is divided。improvement measure is proposed for existent problems of the units,and scientiic basisf is provided for maintenance and operation of the units. KEY WORDS:bulb tubula;turbine generating units;stability; testing 的运行状况,为机组的检修、运行提供可靠依据 l。 机组运行稳定性夏求 1)(GB/T8564--2003水轮发电机组安装技术规 范》第15-3条第15_3.1一d)款规定:测量机组运行摆度 (双振幅),其值应不大于75%的轴承总间隙。 2)cB/1’8564—2003第15.3条第l5.3.1一e)款规 定:对转速小于250~375 r/min的机组测量机组振 摘要:对某电站灯泡贯流式水轮发电机组的运行状态进行 了拿面的综合性能测试,依据相关的技术标准进行了评价, 划分了机组振动区域,对机组存在的问题提出了改进措施, 为机组检修、运行提供了科学依据。 关键词:灯泡贯流式;水轮发电机组;稳定性;测试 灯泡贯流式水轮机 具有适用水头低、过机流 量大以及效率高等特点,一般用于开发低水头、大 流量的水力资源,水头适应范围为5~25 m。机组结 构与常规的混流式和轴流转桨式机组存在较大的 区别,整个机组为卧式布置,发电机组横向布置在 流道中,典型结构如图1所示。灯泡贯流式流道顺 直,流场分布较均匀,水力效率较高,在相同的容量 下尺寸比立式机组小得多,机组重量轻,土建工程 量小,节省投资。近年来机组单机容量越来越大,目 动,水导、发导轴承振动不能超过80 LLm,发导轴承 轴向振动不能超过80 m;灯泡头水平振动不超过 100 m;以上振动限定值为除过速运行以外的各种 稳定运行工况下的双振幅值。 3)《水轮发电机基本技术条件GB/T7894—2001) 第4.3.10条规定:在水轮发电机出口处上方垂直距 离1 m处测量的噪声水平,应不超过85dB(A)。 前已投产广西桥巩电站机组单机容量为57 MW,是 国内最大的灯泡贯流式机组。 4)《水轮机基本技术条件GB/T 1 5468-2006) 第5.8条规定:水轮机正常运行时,在转轮室周围lm 处所测得的噪声不应大于90 dB。 灯泡机组整体均在流道中,其中灯泡体是灯泡 贯流式机组的核心部分,它外部作为过水流道的一 部分内部布置机组大轴、轴承、发电机定子、转子等 部件。灯泡体是大型的薄壳外压容体结构,承受水 压力、转动以及固定部分重量。由于机组转动惯量 2测试内容及测点布置 2.1 测试项目 2.1.1变转速试验 小,使得 (水流惯性时间常数)/ (机组惯性时间 常数)值较大,水轮机水力振动对机组振动的影响 试验时把机组转速分别调整至60%、80%、 一 Clean Ener g 第27卷第11期 电网与清洁能源 89 图1 灯泡贯流式机组典型结构图 Fig.1 Fhc structure diagram of bulb turbine generating unit 100%、110%的额定转速,每工况下要稳定运行5 rain, 情况,确定振区范围。 观测分析机械因素(转子质量不平衡)对机组振动 的影响。试验过程中发电机转子不加励磁,机组在 2 2测点布置 2.2.1 大轴摆度测点 上述不同转速运行稳定后,测量机组各部位的振 动、大轴摆度。 1)受油器处摆度测点( 、Y方向各一个):传感 器支架固定在受油器外罩处。 2.1.2变励磁试验 机组以额定转速运行,试验时励磁电流分别调 整至发电机空载额定电压对应的励磁电流的0%、 50%、100%,实测试验中励磁电压变化,每工况要稳 2)发电机轴承摆度测点( 、l,方向各一个):传 感器支架固定在轴承外壳上。 3)水轮机轴承摆度测点( 、y方向各一个):传 感器支架固定在轴承外壳上。 定运行5 mjn,观测分析电气因素(磁拉力不平衡)对 4)大轴摆度键相测点:传感器支架固定在水导 机组振动的影响。 2.1.3变负荷试验 轴承外壳上,与水导摆度测点位置一致。 2.2.2振动测点 机组从并网后空载运行开始,负荷一般以10% 额定负荷为步长,从空载逐步增加至额定负荷。每 1)灯泡头轴向振动,灯泡头+ 方向(水平传 感器)。 个工况稳定运行5 min。在额定转速和额定励磁工况 下机组运行试验,主要分析机组带负荷情况下运行 2)灯泡头径向振动,灯泡头+ 方向(垂直传 感器)。 ● ≯ 蠢 。 r 周斌,等:灯泡贯流式水轮发电机组稳定性测试与分析 3)发电机导轴承径向振动,+y方向(垂直传 感器)。 4)发电机导轴承(组合轴承)轴向振动, 方 向(水平传感器)。 5)水轮机导轴承径向振动,+y方向(垂直传 感器)。 6)水轮机导轴承径向振动,+ 方向(水平传 感器)。 7)转轮室径向振动,+y方向(垂直传感器)。 8)转轮室径向振动,十 方向(水平传感器)。 2.2.3压力测点 1)导叶进口前:压力传感器安装在水压测量 盘上; 2)尾水进口:压力传感器安装在水压测量 盘上。 2.2.4噪音测点 1)灯泡头; 2)发电机出口1 m处; 3)发电机层; 4)转轮室上方1 m处。 3测试实例分析 3 1机组基本参数 机组基本参数见表1。 表1机组基本参数 Tab.1 Basic parameters of the unit 型号 GZ(650)一WP一545 布置方式 水平布置 额定转速 125 r/rain 额定水头 19.6m 活动导叶数 16 叶片数 5 转轮直径 5.45m 3.2变转速试验 提取机组在空转状态60%、80%、100%以及 1 10%转速下大轴摆度、水导轴承支架振动转频分 量,得到转频分量与转速平方关系图2。 根据转速平方变化趋势,总体上不随着转速的 升高呈线性上升,动平衡问题对机组稳定运行影响 很小,基本上不存在明显的动平衡问题。 一 ——■ 、、● /童 J‘. ..—,一 一:/:一 一 0O 7 '00 9 000 l1 O0 13 000 1 5 000 l 7 00O 19 0O0 (r/s)。 +受油器. +受油l器+y 水导+ 水导+y — 一水导轴承径向振dj+X +水 轴承径 振动+y 图2振动、摆度转频分量与转速平方关系图 Fig.2 The relational graph between the rt)rating frequency componeuts of the vibration,thro ̄v and square 0f rotating speed 3。3变励磁试验 图3为励磁电压与振动摆度关系曲线。从曲线中 可以看出:随着励磁电压的变化机组大轴摆度以及 灯泡头、轴承支架振动变化不明显,不存在明显的 磁拉力不平稳问题。 40 6o 8o 励磁电压/% +灯泡头轴向+ -.I一灯泡头径向+ 发导轴向+ 一 水导径向+r— 一水导径向+ +转轮室径向+r +转轮室径向斗 图3励磁与振动摆度关系曲线 Fig.3 Relationship curve between excitation with vibration 3.4变负荷试验 图4为大轴摆度随负荷变化曲线,在75%(35 MW) ■ ≥_ e{ 赫 《secgy 92 周斌,等:灯泡贯流式水轮发电机组稳定性测试与分析 室、水导轴承振动的原因,这与常规混流式机组、轴 流式机组一样,但是对于混流、轴流式机组一般尾 水压力脉动较大的工况应该在部分工况下(30%~ 50%负荷),而试验对象机组负荷越大尾水压力脉 动越大,与常规的混流式、轴流转桨式机组有明显 区别。 3.5噪音测试结果 根据空载工况、20 MW、44 MW负荷的噪音测量 结果(表2),在20 MW、44 MW负荷下转轮室噪音超 过标准,在44 MW发电机出口噪音超标。 表2噪音测试结果 Fab.2 Fest results of noise dB 4 结语 从试验机组实测结果分析,尾水压力脉动随着 机组负荷的增大而增大,与混流式机组在部分负荷 工况下尾水压力脉动较大不同,尾水进口压力脉动 会直接引起转轮室振动。 根据噪音测量结果,存在噪音超标的情况,特 别是在灯泡头噪音较大超过100 dB,在日常工作 中工作人员配备相应的劳保用品,做好噪音的防 护工作。 对于转轮室振动幅值目前无明确的国家和行 业标准,为确保机组安全,在对机组转轮室结构、材 料、应力综合分析以及测试的基础上,制定机组转 轮室振动的运行标准,以及制定相应的技术措施。 参考文献 【l】 游赞培,杨类琪.灯泡贯流式水电站[M].北京:中国水利 水电出版社,2009. 『21 黄金树.洪江.灯泡贯流式水轮机性能与运行状况分 析[J1.水电站机电技术,2009,32(4):18—21. HUANG Jin-shu.Hongjiang.Tubular Turbine Power Plant Performance and Situation[J].Mechanical&Eleciri— cal Technique of Hydropower Station,2009,32(4):1 8—2 1(in Chinese). [3] 扬波,李培根.贯流式水轮机转轮试验研究 东方电 机,2001f11:41—48. YANG bo.LI Pei-gen.The Experimental Study on the ruh— ular Turbine RunnerJ].Dongfang Electrical Machine,2001 (1):41-480n Chinese). 韩秀丽,娄国彬,刘万江,等.间隙模拟技术在贯流水 轮机数值分析中的应用 .水电能源科学,2009(4): 170—172. HAN Xiu-li,LOU Gou-bin,LIU Wan-jiang,et a1.Applica- tion of Clearance Simulation Technique in Nume—rical Analysis of Tubular Turbine[J].Water Resources and Power, 2009(41:170—172(in Chinese). 『5】 王辉斌,莫剑,刘强,等.贯流式水轮发电机组AGC运行 稳定性影响试验研究【J].大电机技术,2009(5):43—48. WANG Hui-bin,MO Jian,LIU Qiang,et a1.The Research Work ofTubular Turbine’S Operational Stability in AGC[J]. Large Electric Machine and Hydraulic Turbine,2009(5): 43-48(in Chinese). 【6] 李延频,李明堂,任岩,等.水轮发电机组振动分析及处 理[J].水力发电,2008,34(6):67—69. LI Yan-pin,L1 Ming-tang,REN Yan,et a1.Vibration Analysis and Disposal of Hydro-generating Unit[J].Water Power,2008,34(6):67-69(in Chinese). 收稿日期:2011-11-07。 作者简介: 周斌(1975一),男,助理工程师,从事发电厂设备管理工作。 (编辑李沈) 

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